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大型蝶閥導向柱(zhù)偏斜變形的處理 |
| 嫩草国产17c集團北京閥門有限公司 發布時間:2017-08-17 瀏覽次數:7240 |
為了解決取水閥主副蝶板閉合存在的(de)間隙,必須消除4根導向柱的偏斜狀態。取水閥安裝在壩體內部,閥室內無作業平台,現場不具備更(gèng)換和熱鉚(mǎo)裝配導向柱的條件。由於(yú)導向柱偏斜角度很小、柱身無裂紋,所以采用修磨導向柱偏離正常輪廓部分而不處理偏入(rù)正常輪廓部分的方(fāng)法處理導向柱偏斜變形缺陷。 4.2 導向柱偏斜測定 在作業現場(chǎng),導向柱偏斜程度的檢測采(cǎi)用直接測量法。對原(yuán)副蝶板導向柱孔端(duān)麵略作修平處理,並確定其4個端麵在同一(yī)平麵內,在孔端麵上放置一塊厚度為5mm的已作對應導向柱鉸(jiǎo)孔處理的冷軋板,作測量平台。檢查調整固定副蝶板(bǎn),使之水平,再(zài)調整鋼板(bǎn),使之緊貼副蝶板並水平。將直角座尺置於鋼板上使其始終(zhōng)垂直於鋼板,並(bìng)移(yí)至導向柱(zhù)附(fù)近,底直角邊指向導向柱圓心(圖1)。沿柱(zhù)身圓周用遊標卡尺測量座(zuò)尺尺角與導向柱的距離L,L的最大值點即為導向柱偏斜的方向,直角座尺的頂點(L值)軌(guǐ)跡呈圓弧(hú)狀分(fèn)布。導向柱(zhù)端(duān)麵偏離正常輪廓的部分是應該修磨掉的部分。再分別測量導向柱端麵距鋼板的高度h,由此可以得出(chū)導向柱端麵(miàn)中心的徑向(xiàng)偏移(yí)量為(1+5/h)L(表1)。 表(biǎo)1 導向柱端麵中心的(de)徑向偏移 mm 4.3 導向柱修(xiū)複 根據(jù)已測得導向柱端麵中心的偏(piān)移量和偏斜方(fāng)向(圖2),需要修磨部分以偏斜方向為(wéi)中心(xīn)線,端麵需修磨部分的截麵呈月(yuè)牙(yá)形,柱身需修磨部分沿軸向正視呈直(zhí)角三角形,側視拋物線分布,即在端麵最大(dà)修磨厚度為端麵中心偏移量,在根部的修磨厚度減少為0。 根據測量結果(表1),最大磨削量按平均值確定為3.52mm,初取3.00mm,修磨時將副蝶板豎直固定,先(xiān)用角相磨光機粗(cū)磨,再用銼刀(dāo)細磨,使各處平滑過渡。滿足閉合要求後,再用400目砂(shā)布精磨柱身,盡量提高表麵光潔度。用透光法檢驗(yàn)修(xiū)磨部分柱身的軸向修磨直度。為了便於修磨(mó)柱身,應(yīng)使導向柱(zhù)偏斜方(fāng)向(xiàng)豎直向上(shàng)。局部初步修磨處理之後,作主、副蝶板無外力閉合試驗,根(gēn)據導(dǎo)向柱與定位孔的接觸(chù)範圍(wéi)再作修磨處理,直到主副蝶板四周閉合緊密均勻,裝配無卡塞現(xiàn)象。最後精磨柱身,提高(gāo)表麵(miàn)光潔度。 從(cóng)修磨量分析,最(zuì)大修磨截(jié)麵約占截麵麵積的13%,修磨截麵由(yóu)近似橢圓形逐漸向圓形過渡,導向柱剛度雖有所降低,但(dàn)能夠滿足(zú)閥門開關的剛度要求。 5 結語 蝶閥(以下簡稱取水閥)是小型水輪發電機(jī)組(zǔ)常用(yòng)的取水(shuǐ)設備,與閘門式取水設備相比,蝶閥具有結構簡單、工(gōng)程造價低、工(gōng)作可靠、易於安裝和操作維修簡便等優點,在(zài)小型水電工(gōng)程中應用廣泛。豐滿發(fā)電廠用1#、2#水輪發電機采用一管兩機(jī)布置(zhì),兩機共用一台蝶閥取水設備,設置(zhì)在壩體(tǐ)內。該閥是公稱通徑為DN1600mm的圓盤式立軸蝶閥。在大修中,該閥副蝶板因導向柱偏斜而與主蝶板不能完全閉合。通(tōng)過分(fèn)析故障原因,經適當的處理,恢複了閥門的正常運行。 取水閥由驅動機構、蝶板和閥座體等3部分組成。驅動機(jī)構為齒輪傳動,手動操(cāo)作,其由驅動主蝶板轉動的齒輪副、驅動副蝶板(bǎn)水平位移的齒輪副和滑塊換向裝置等(děng)組成(chéng)。蝶板由可分離的主蝶板和副蝶板組成,副蝶板(bǎn)通過(guò)內側的導向柱(黃銅材質)與主蝶板內部(bù)的定位孔(銅套)配合(hé)實現導向(xiàng)定位,並通過蝶板(bǎn)內部的換向傳動裝置實現副蝶板的水平位移。閥座(zuò)體由閥座和上蓋組(zǔ)成(chéng),支撐驅(qū)動機構和蝶板並密閉閥(fá)腔體,兩側與(yǔ)鋼管(guǎn)連接。閥門檢修分解中發現,在主、副蝶板密封麵(miàn)之(zhī)間由於夾雜異物導致其產生間隙,雖使用外力(lì)使副蝶板強行閉合,間隙仍然(rán)存(cún)在。若蝶板長期在管道中使用,則蝶板(bǎn)將處於振動狀態,影響閥門安全(quán)運行。 從閥(fá)門結構上分析,主、副蝶板是厚度大於50mm的鑄鋼件(jiàn),不易變形。定位孔是由厚壁銅管鑲嵌在主(zhǔ)蝶板內,也不(bú)易產生變形。副蝶板的導(dǎo)向柱為懸臂結構,熱鉚於副蝶板上,其剛度相對較低,在懸臂部分容(róng)易產生偏斜變形(xíng)。從密封副(fù)上的(de)間隙在圓周分布和形狀(zhuàng)判斷,間隙的形(xíng)成是在主(zhǔ)副蝶板夾卡異物的情況下,強行閉合(開閥)操作,使副蝶板4根導向柱向有間(jiān)隙的對側偏斜,造成導向柱與副蝶板不垂直。 4.1 處理方案 閥門導向柱經過處理後,副蝶板與主蝶板開閉正常,無卡阻,管道過流時(shí)未發現異常振動(dòng),滿(mǎn)足取水閥(fá)的運行(háng)要求。閥門維修後的使用中,共開關操作4次,均未發現異常現(xiàn)象,閥座(zuò)上蓋填料箱處無明顯(xiǎn)滲液,表明蝶板在過流中的振動比維修前大幅降低,也表明導向柱修磨工藝處理是可行的。 |
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