| 產品分類 |
|
|
|
| 聯係我們 |
電話:010-67869341 67867058 18001038799
傳真:010-67867082
地址:北京市大興區長子營鎮企融路1號
郵箱:beifavip@163.com; beifa@bjgrain.cn
網站:www.bjgrain.cn |
|
|
大型(xíng)蝶閥導向柱偏斜變形的處理 |
| 嫩草国产17c集團北京閥門有限公司 發布時間:2017-08-17 瀏覽次數:7265 |
為了解決取水閥(fá)主副蝶板(bǎn)閉合存在的間(jiān)隙,必須消除4根(gēn)導(dǎo)向(xiàng)柱的偏斜狀(zhuàng)態。取水閥安裝在(zài)壩體內部,閥室(shì)內無作業平台,現場不具備更換和熱鉚裝配導向柱的條件(jiàn)。由於(yú)導向柱(zhù)偏斜角度很小、柱身無裂紋,所以采用修磨導向柱偏離正常輪(lún)廓部分而不(bú)處理偏入正常輪廓部(bù)分的方法處理導向柱偏斜變形缺陷。 4.2 導向柱偏斜測定 在作業現場,導向柱偏斜程度的檢測采用直接測量法。對原副蝶板導向柱(zhù)孔端麵略作修平處理,並(bìng)確定其4個端(duān)麵在同一平麵內,在孔端麵上放置(zhì)一塊厚度為5mm的已作對應導(dǎo)向柱鉸孔處理的冷軋板,作測量平台。檢查(chá)調整固定副蝶板,使之水(shuǐ)平,再調整鋼(gāng)板,使之緊貼副蝶(dié)板並水平。將直角座尺置於鋼板上使其始終(zhōng)垂直(zhí)於鋼板,並移至導向柱附近,底直(zhí)角邊指向導向(xiàng)柱(zhù)圓心(圖1)。沿柱(zhù)身(shēn)圓(yuán)周用遊標卡尺測量座尺尺角與(yǔ)導向柱(zhù)的距離L,L的最大值點即為導(dǎo)向柱偏斜的方向,直(zhí)角(jiǎo)座(zuò)尺的頂點(L值)軌(guǐ)跡(jì)呈圓弧狀分布。導向柱端麵(miàn)偏離正常輪廓的部分是應該修磨掉的部分。再分別測量導向柱端麵距(jù)鋼板的高度h,由此可以得出導向柱端麵中心的徑向偏移量為(1+5/h)L(表1)。 表1 導向柱端麵中心的徑向偏移 mm 4.3 導向(xiàng)柱(zhù)修複 根據已(yǐ)測(cè)得導向柱端(duān)麵中心的偏移量和偏斜方向(圖2),需要修磨部分以偏斜方向為中心線,端麵需(xū)修磨部(bù)分(fèn)的截麵呈月牙形,柱身需修(xiū)磨部分沿(yán)軸向正視呈直角三角形,側視拋物線分布(bù),即在端麵最大修磨厚度為端麵中心偏移量,在根部的修磨厚度減少為0。 根據測量結果(表1),最大磨削量按(àn)平均(jun1)值確定為3.52mm,初(chū)取3.00mm,修磨時將副蝶板豎直固定,先用角相磨(mó)光(guāng)機粗磨,再用銼刀細磨,使各處平滑過渡。滿足閉合要求後,再用400目砂布精磨柱身,盡量提高表麵光潔度。用透光法檢驗修磨(mó)部分柱身(shēn)的軸(zhóu)向修磨直度(dù)。為了便於修(xiū)磨柱(zhù)身,應使導向(xiàng)柱偏斜方(fāng)向豎直向上。局部初步修磨處理之後,作主、副蝶板無外力閉合試驗,根據導向柱(zhù)與定位孔的接觸範圍再作修磨(mó)處理,直到主副蝶板四周閉合緊密均(jun1)勻,裝配無(wú)卡(kǎ)塞現象。最後精磨柱(zhù)身,提高表麵光潔度。 從修磨量分析,最大修磨截麵約占截麵麵積的13%,修磨截麵由近似橢(tuǒ)圓(yuán)形逐(zhú)漸向圓(yuán)形過渡,導向柱剛度雖有所降低,但能夠滿足(zú)閥門開關的剛度要求(qiú)。 5 結語 蝶閥(fá)(以(yǐ)下簡稱取水閥)是小型水輪發電機組常用(yòng)的取水(shuǐ)設備,與閘門式取(qǔ)水設備相比,蝶閥(fá)具有結構簡單、工程造價低(dī)、工作可靠、易於安裝和操作維(wéi)修簡便(biàn)等優點,在小型水電工程中應用廣泛。豐滿發電廠用1#、2#水輪發電機采用一管(guǎn)兩(liǎng)機布置,兩機共用一台(tái)蝶閥取水設(shè)備,設置在壩體內。該閥是公稱通徑為DN1600mm的圓(yuán)盤式立軸(zhóu)蝶閥。在大修中,該(gāi)閥副蝶板因導向柱偏斜而與主蝶板(bǎn)不能完全閉合。通(tōng)過分析故障原因,經適當的處理,恢複了閥門的正常運行。 取水閥由驅(qū)動機(jī)構、蝶板和閥座體等3部分組成。驅動機構為齒輪(lún)傳動,手動操作,其由驅動主蝶板轉動的齒輪副、驅動副蝶板水平位移的齒輪(lún)副和滑塊換向裝置等組(zǔ)成(chéng)。蝶板由可分離的主蝶板和副蝶板組成,副蝶板通過內側的導向柱(黃銅材質)與主(zhǔ)蝶板內部的定位孔(銅套)配合(hé)實現導向定位,並通過蝶板內部(bù)的換向傳動裝置實現副蝶板的水平位移。閥座(zuò)體由閥座和上蓋組成,支撐驅(qū)動機構和(hé)蝶(dié)板並密閉閥腔體,兩側與鋼(gāng)管連接。閥門檢修分解中(zhōng)發現,在主、副蝶板密封麵之間由於夾雜異物導致其產生間隙,雖使(shǐ)用外力使(shǐ)副蝶板強行閉合,間隙仍然存在(zài)。若(ruò)蝶(dié)板長期在管道中使用,則蝶板將處於振動狀態(tài),影響閥門(mén)安全運(yùn)行。 從閥門結構上分析,主、副蝶板是厚度(dù)大(dà)於50mm的(de)鑄鋼件,不易變形。定位(wèi)孔是由厚壁銅(tóng)管鑲嵌在主蝶板內,也不易產生變(biàn)形。副蝶板的導向柱為懸臂結構,熱鉚於副蝶板上(shàng),其剛(gāng)度相對較低,在懸臂部分(fèn)容易產生偏斜變形。從密封副上的(de)間隙在圓周分布和形狀判斷,間(jiān)隙的(de)形成(chéng)是在主副蝶板夾卡異(yì)物的情況下,強行閉合(開閥)操作,使副蝶板4根導向柱向(xiàng)有間(jiān)隙的對側偏斜,造成導向柱與(yǔ)副蝶板不(bú)垂(chuí)直。 4.1 處理方案 閥門導向柱經過處理後,副蝶板(bǎn)與主蝶板開閉正常,無卡阻,管道過流(liú)時未發現異常振動,滿足取(qǔ)水閥(fá)的運行要求。閥(fá)門維修後的使用中,共開關操作(zuò)4次,均未發現異常現象,閥座上(shàng)蓋(gài)填料箱處無明顯滲液,表明蝶板在過(guò)流中的振(zhèn)動比維修前大幅降低,也表明導向柱修磨工藝處理是可行的(de)。 |
|